磨機除塵器排灰系統的改進(jìn)措施說(shuō)明
磨機除塵器總體結構有三大部分組成:即上箱體噴吹系統、中箱體過(guò)濾系統和下箱體排灰系統。以往的排灰系統設計都是采用錐體結構,依靠物料(粉塵)在錐體斜面上的自流進(jìn)入關(guān)風(fēng)器排出。這樣的設計存在著(zhù)缺陷。一是排灰不盡,使得細小粉塵在除塵器錐面上沉積、懸浮,形成二次粉塵,降低了設備的除塵效率;二是容易產(chǎn)生結拱,造成排灰口堵塞,使設備不能正常工作。
設備除塵效率由末端排灰系統實(shí)現..由于粉塵是各種成分的混合物,細小粉塵具有的附著(zhù)力和凝聚力,容易產(chǎn)生吸附和起拱現象。許多食品工廠(chǎng)不得不采取打灰的方法來(lái)解決這類(lèi)問(wèn)題,從而使除塵器的案例變形,排灰不順暢,形成惡性循環(huán),降低了設備的使用壽命和效果。為了解決這一問(wèn)題,根據設備圓形整體結構的類(lèi)型,將圓錐體的自由落灰改為平底刮灰,進(jìn)行強制排灰,避免了排灰的產(chǎn)生和取之不盡的供應。
1、在平底結構中,下盒結構從原來(lái)的錐體結構改變?yōu)閳A柱體結構,加入刮灰系統和角度齒輪傳動(dòng)。下焊接空氣活門(mén)接口和角齒普通話(huà)接口使整個(gè)清灰系統安裝方便,易于維修。當平底板的強度不夠時(shí),可以增加加強件。刮刀組件由刮刀座和刮刀組成。刮板的形狀為圓弧,使沉積在平底上的灰塵在旋轉時(shí)被吹向外圈,形成向外運動(dòng)的軌跡,從而進(jìn)入擋風(fēng)板并排出。為了使刮灰效果好,可在刮刀上連接軟帶條,使其與平底緊密接觸,實(shí)現刮刀與平底面的緊密刮擦,避免在平底面沉積沉降的灰塵。
2、平底的傳動(dòng)布置
改進(jìn)后的排灰系統仍然采用單一傳動(dòng)。傳動(dòng)系統以減速機為傳動(dòng)源,旋轉關(guān)風(fēng)器。關(guān)風(fēng)器采用兩頭軸的結構,輸出端轉動(dòng)角側齒輪,實(shí)現灰刮動(dòng)作,強制出灰。其中,減速機與關(guān)風(fēng)器之間的傳動(dòng)采用三角帶傳動(dòng),關(guān)風(fēng)器與角側齒輪之間采用鏈傳動(dòng)。將圓筒研磨機的集塵機排灰裝置由錐體結構改為平底結構后,解決了落灰接合拱現象的產(chǎn)生,了粉塵在筒體壁上的堆積,控制了二次粉塵的回收狀況,提高了整機設備的除塵效率,不影響設備的其他技術(shù)指標。同時(shí),采用平底結構簡(jiǎn)化了設備的制作工序,較好地降低了設備的高度,使安裝、檢查維修較為方便、靈活,尤其有利于糧食工業(yè)老廠(chǎng)技術(shù)改造時(shí)的工藝安排。改進(jìn)后設備增加的成本主要是角側齒輪和鏈條傳遞部分,不到整機成本的20分之1。
磨機除塵器利用波料的過(guò)濾作用對含塵氣體進(jìn)行過(guò)濾,當含塵氣體進(jìn)人磨機除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來(lái),落人灰斗,含有較細小粉塵的氣體在通過(guò)建料時(shí),粉塵被阻留,使氣體獲得凈化。一般新濾料的除塵效率是不夠高的。建料使用一段時(shí)間后,由于篩濾、碰搜、滯留、擴散、辭電等效應,濾袋表面積聚了一層粉塵,這層粉塵稱(chēng)為初層,在此以后的運動(dòng)過(guò)程中,初層成了濾料的主要過(guò)濾層,依靠初層的作用,網(wǎng)孔較大的濾料也能獲得較高的過(guò)濾效率。